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Tutoriel DMG MORI DMU 50 - Centre 5 Axes

Le DMG MORI DMU 50 est un centre d'usinage 5 axes haute performance avec interface CELOS. Ce tutoriel couvre les opérations quotidiennes, des démarrages aux dépannages.

1. Mise en Marche

1.1 Démarrage de la Machine

Étapes de démarrage standard:

  1. Vérification pré-démarrage:

    • Contrôler que la broche est arrêtée
    • Vérifier les niveaux de fluide (huile hydraulique, liquide de refroidissement)
    • Inspecter les zones de travail
  2. Activation électrique:

    • Mettre le bouton d'arrêt d'urgence en position normal (tourner à droite)
    • Appuyer sur le bouton principal d'allumage
    • Attendre 30-45 secondes pour l'initialisation du système
  3. Affichage du démarrage:

    • L'interface CELOS s'affiche
    • Un message de bienvenue apparaît
    • Le système vérifie les axes automatiquement
ÉtapeActionTemps estiméVérification
1Bouton d'arrêt d'urgence normal5 secVoyant vert
2Allumage principal5 secÉcran CELOS actif
3Auto-diagnostic système30-40 secMessages à l'écran
4Prêt pour utilisation5 secMode opérationnel atteint

1.2 POM (Power On Mode) 5 Axes

Le POM initialise la cinématique 5 axes et valide tous les mouvements.

Procédure POM:

Menu principal CELOS → Machine → Power On Mode
  1. Cliquer sur Power On Mode dans le menu Machine
  2. Sélectionner 5 Axes complets
  3. Vérifier la présence des outils en magasin
  4. Approuver l'initialisation automatique

Points importants:

  • La broche doit être visible et vide avant le POM
  • Les 5 axes (X, Y, Z, A, B) se calibrent automatiquement
  • Le temps de POM complet: 2-3 minutes
  • Un voyant vert indique la fin du POM
ÉlémentÉtat initialÉtat après POM
BrocheArrêtée, videPrête à recevoir outil
Axe X, Y, ZNon référencéRéférencé (position 0,0,0)
Axes A, B (rotation)InhibésActifs
Magasin outilsIndexé position 1Prêt changements outils

1.3 Préchauffage de la Broche

Le préchauffage de la broche est crucial pour la précision thermique.

Procédure de préchauffage:

  1. Depuis CELOS Menu Machine → Spindle Management

  2. Sélectionner la vitesse de préchauffage: 4000 tr/min

  3. Durée recommandée:

    • Usinage léger: 15 minutes
    • Usinage moyen: 20 minutes
    • Usinage lourd: 30 minutes
  4. Monitorer la température broche:

    • Cible: 70-75°C
    • Maximum: 80°C
    • Minimum pour démarrer usinage: 60°C

Tableau de préchauffage selon type d'usinage:

Type d'usinageVitesse brocheDuréeTempérature cible
Alésage de précision3000 tr/min30 min72-75°C
Fraisage général4000 tr/min20 min70°C
Gravure/détail6000 tr/min15 min68°C
Usinage haute vitesse8000 tr/min25 min73°C

Monitoring du préchauffage:

  • Affichage temps restant sur écran CELOS
  • Courbe de température en graphique
  • Alerte si température anormale

2. Utilisation Quotidienne

2.1 Modes de Fonctionnement CELOS

L'interface CELOS propose plusieurs modes adaptés à chaque situation.

A. Mode Manuel (Jog)

Déplacement des axes à l'opérateur sans programme.

CELOS Menu → Machine → Manual Mode
  • Déplacement rapide: Boutons fléchés avec multiplicateur (x1, x10)
  • Déplacement lent: Joystick analogique pour mouvement fluide
  • Vitesse d'avance: Réglable de 1% à 100%

Utilisation courante:

  • Positionnement pièce
  • Approche broche sur pièce
  • Évitement obstacles

B. Mode Auto (Programme)

Exécution des programmes d'usinage.

CELOS Menu → Program → Load Program → Sélectionner fichier .nc

État du programme:

  • Lecture seule: Vérification sans exécution
  • Simulation: Affichage 3D du parcours outil
  • Exécution: Usinage réel
ModeUtilisationParticularité
LectureVérif programmePas de mouvement
SimulationValidation géométrieDétecte collisions
ExécutionUsinageVitesses réelles

C. Mode MDI (Manual Data Input)

Entrée manuelle de code G-Code ligne par ligne.

CELOS Menu → MDI → Écrire code G-Code

Exemple: G01 X100 Y50 F500 → Exécute le mouvement

D. Mode Édition

Création/modification de programmes directement sur la machine.

CELOS Menu → Program Editor → Nouveau programme

2.2 Gestion des Outils HSK-A63

Les outils sont montés sur interfaces HSK-A63 dans le magasin automatique.

Système de changement d'outil:

  1. Chargement manuel du magasin:

    CELOS Menu → Tool Management → Load Magazine
    • Positionner les outils HSK-A63 dans les emplacements
    • Positions numérotées 1 à 60
    • Système automatisé de positionnement
  2. Configuration outil dans CELOS:

    ParamètreValeurRemarque
    Numéro emplacement1-60Position physique
    DésignationEx: "Fraise Ø10 HSS"Description outil
    Diamètre nominalmmPour correction automatique
    Longueur de taillemmDistance broche-pointe
    Matière de coupeAcier/TungstèneParamètres vitesse
    Durée de vieheuresAlerte usure
  3. Changement d'outil automatique:

    • Le magasin se positionne automatiquement
    • La broche reçoit l'outil
    • Confirmation sur CELOS quand changement terminé
  4. Usure et remplacement:

    CELOS Menu → Tool Management → Tool Life
    • Durée de vie programmée
    • Alerte automatique avant expiration
    • Système de comptage en temps d'usinage

2.3 Origines Pièce (Work Offsets)

L'origine pièce est le point (0,0,0) de référence du programme.

Mise en place de l'origine pièce:

  1. Installation pièce dans l'étau:

    • Serrer solidement
    • Vérifier l'horizontalité (niveau)
    • Laisser accès pour l'outil
  2. Recherche de l'origine sur machine:

    Méthode 1: Avec palpeur usiné

    CELOS Menu → Work Offset → Probe Work Offset
    • Positionner palpeur en broche
    • Sélectionner les axes à chercher (X, Y, Z)
    • Laisser la machine chercher automatiquement

    Méthode 2: Manuelle avec palpeur

    • Mode Manual
    • Approcher outil lentement contre pièce
    • Noter positions X, Y, Z
    • Entrer valeurs dans CELOS

    Méthode 3: Avec comparateur (haute précision)

    • Fixer comparateur magnétique
    • Approche manuelle progressive
    • Viser le zéro du comparateur
    • Caler à ±0.01 mm
  3. Déclaration de l'origine:

    CELOS Menu → Machine → Work Offsets → Set Offset
    ParamètreActionPrécision
    Offset XValeur en mm±0.01 mm
    Offset YValeur en mm±0.01 mm
    Offset ZValeur en mm±0.02 mm
    Offset ARotation table±0.1°
    Offset BRotation tête±0.1°
  4. Validation:

    • Approcher outil lentement au point (0,0,0) affiché
    • Vérifier le contact sans forcer
    • Valider dans CELOS

Conseils de précision:

  • Origine Z: mesurer hauteur face supérieure pièce (hauteur diamant)
  • Origine X,Y: chercher sur arête ou angle pièce
  • Après recherche, ne pas toucher à la pièce
  • Documenter les offsets pour traçabilité

3. Checklists

3.1 Prise de Poste (Début Journée)

Durée estimée: 30-45 minutes

  • Vérifications de sécurité (5 min)

    • Arrêt d'urgence fonctionnel (test appui)
    • Protection broche intacte
    • Pas d'objet étranger dans la zone
    • Portes/volets de sécurité correctement fermés
  • Nettoyage machine (10 min)

    • Enlever les copeaux de la journée précédente
    • Nettoyer plateaux de broche
    • Essuyer poupée mobile
    • Vérifier caniveau de refroidissement
  • Vérifications hydrauliques et fluides (5 min)

    • Niveau huile hydraulique OK (jauge verte)
    • Niveau liquide refroidissement OK
    • Pas de fuite visible
    • Couleur fluide normale (pas de brunissement)
  • Allumage et initialisation (20 min)

    • Démarrage électrique
    • Chargement programme journée
    • POM 5 axes complété
    • Préchauffage broche lancé (20 min en parallèle)
  • Magasin outils (5 min)

    • Vérifier emplacement des outils programmés
    • Outils pré-positionnés si changement en cours usinage
    • Aucun emplacement vide non planifié
  • Test de fonctionnement (5 min)

    • Test mouvement X, Y, Z en mode manuel
    • Test mouvement axes A, B
    • Test changement outil
    • Affichage températures normal

Signature:

Date: ___/___/___
Opérateur: _________________
Problèmes détectés: _________________________________

3.2 Changement de Série (Entre Pièces)

Durée estimée: 15-30 minutes selon complexité

  • Arrêt et sécurité

    • Arrêter la broche (CELOS Machine → Spindle → Stop)
    • Attendre arrêt complet broche (30 sec)
    • Arrêt d'urgence enfoncé
    • Attendre refroidissement (2-3 min pour haute vitesse)
  • Déchargement pièce complétée

    • Ouvrir porte de protection
    • Attendre si broche encore chaude
    • Retirer étau/pièce avec manutention adaptée
    • Contrôler pièce (dimensions, ébavurage)
    • Nettoyer table de broche
  • Changement programme

    • Sélectionner nouveau programme CELOS
    • Vérifier liste outils requis
    • Charger outils manquants si nécessaire
    • Simulation programme 3D (vérifier aucune collision)
  • Installation nouvelle pièce

    • Placer nouvelle pièce dans étau
    • Serrer fermement (couple adapter selon matière/outil)
    • Vérifier horizontalité/verticalité
    • Nettoyer surface où chercher les origines
  • Recherche origines pièce

    • Sélectionner palpeur ou outil de référence
    • Lancer recherche d'origines X, Y, Z
    • Valider les offsets détectés
    • Test approche au point (0,0,0)
  • Relance usinage

    • Vérifier broche à température (>60°C)
    • Broche sens correct selon programme
    • Débits liquide refroidissement actifs
    • Appuyer sur Start programme

Anomalies courantes:

SymptômeCause possibleSolution
Outil éjectéCollision détectéeRelancer simulation 3D
Origines décaléesPièce glisséeResserrer, rechercher origines
Broche lente à démarrerPréchauffage insuffisantAttendre 2-3 min supplémentaires
Erreur changement outilOutil mal inséréVérifier HSK-A63 intégrité

3.3 Fin de Poste

Durée estimée: 20-30 minutes

  • Arrêt sécurisé machine

    • Terminer le programme en cours
    • Arrêter la broche (Menu Machine → Spindle → Stop)
    • Attendre arrêt complet (1-2 min)
    • Appuyer sur arrêt d'urgence
  • Nettoyage général

    • Enlever tous les copeaux
    • Vider le plateau de broche
    • Nettoyer étau de travail
    • Essuyer les glissières (sans humidité)
    • Vider le bac de refroidissement si plein
  • Contrôles fluides

    • Vérifier niveaux (huile, refroidissement)
    • Remplir si nécessaire avant extinction
    • Vérifier absence fuite
    • Documenter les niveaux
  • Rangement et étiquetage

    • Enlever pièce et étau
    • Ranger outils utilisés à leur place
    • Étiqueter magnétiquement pièce semi-finie si nécessaire
    • Documenter état avancement
  • Sauvegarde données

    • Exporter logs usinage (CELOS → Export Logs)
    • Sauvegarder programmes modifiés
    • Vérifier sauvegarde sur clé USB si demandé
    • Mettre à jour journal de bord machine
  • Extinction machine

    • Menu Machine → Shutdown → Confirmer arrêt
    • Attendre fermeture complète CELOS (30 sec)
    • Coupure électrique principale
    • Porte fermée à clé si procédure en place
  • Signalement anomalies

    • Documenter tout problème rencontré
    • Note sur le carnet de bord en salle machine
    • Alerter superviseur si problème critique
    • Préparer intervention maintenance si nécessaire

Checklist maintenance:

Équipements à vérifier avant demain:
- [ ] Niveau huile
- [ ] Niveau refroidissement
- [ ] Broche
- [ ] Changeur d'outils
- [ ] Axes de mouvement
- [ ] Système électrique

Signature opérateur: _____________ Heure: _____
Signature superviseur: ___________ (si anomalie)

4. Dépannage

4.1 Codes Alarmes Siemens 840D

Le système de commande Siemens 840D affiche des codes d'erreur spécifiques. Voici les principaux rencontrés sur DMU 50.

Codes critiques (arrêt machine immédiat):

CodeMessageCauseSolution
A1000Arrêt d'urgence activéArrêt d'urgence appuyéTourner bouton pour libérer
A1100Défaut alimentation moteurCoupure courant ou surchargeVérifier armoire électrique
A2000Broche bloquéeOutil coincé ou friction brocheArrêter immédiatement, vérifier HSK-A63
A2100Détection collisionOutil a heurté obstacleReculer axes, vérifier trajet
A3050Erreur axe X, Y ou ZCapteur position défaillantContacter maintenance
A4000Défaut système hydrauliquePression insuffisanteVérifier pompe, contrôler fuite

Codes d'avertissement (continuable avec prudence):

CodeMessageCauseSolution
W1200Température broche élevéeSurcharge thermiqueRéduire vitesse broche 30 sec
W1300Pression huile basseNiveau légèrement basRemplir réservoir huile
W2000Outil usé (limite proche)Durée de vie limite atteintePréparer outil de remplacement
W3100Tête mobile positionnement lentJeu mécaniqueVérifier encrassement
W4500Capteur température référenceLecture aberranteVérifier câblage capteur

Codes informatifs (opération normale):

CodeMessageSignification
I0100POM complétéInitialisation normale
I0200Préchauffage actifEn cours, 20 min environ
I1500Changement outil en coursAttendre fin automatique
I2000Programme en pauseReprendre ou arrêter

4.2 Réaction aux Alarmes

Procédure générale:

┌─────────────────────────────────────┐
│ Alarme Siemens 840D reçue │
└──────────────┬──────────────────────┘

┌──────┴──────┐
▼ ▼
CRITIQUE AVERTISSEMENT
│ │
├──────┬──────┤
▼ ▼ ▼
A*** W*** I***


├─ ARRÊT IMMÉDIAT
├─ Appuyer Arrêt d'urgence
├─ Arrêter broche
├─ Lire code d'erreur complet
├─ Contacter maintenance ou suivre guide
└─ Ne pas redémarrer avant résolution

Réponse rapide aux alarmes courantes:

  1. Alarme Collision (A2100):

    • Arrêt d'urgence immédiat
    • Reculer axes manuellement (Jog mode)
    • Inspecter outil et pièce
    • Vérifier programme (erreur Z?)
    • Relancer après vérification
  2. Température Broche Élevée (W1200):

    • Réduire vitesse de 50% pendant 1 min
    • Arrêter broche 3 minutes
    • Laisser refroidir
    • Vérifier système refroidissement
    • Reprendre à vitesse réduite
  3. Pression Huile Basse (W1300):

    • Arrêter machine
    • Vérifier niveau réservoir
    • Ajouter huile ISO 46 si nécessaire
    • Relancer machine
    • Si problème persiste: maintenance
  4. Outil Usé (W2000):

    • Programme peut continuer
    • Préparer outil de remplacement
    • À prochaine pause, remplacer outil
    • Reprendre programme après changement
    • Documenter durée de vie réelle

4.3 Problèmes Courants et Solutions

Problème: Broche ne démarre pas

SymptômeDiagnosticSolution
Broche silencieusePas d'alimentationVérifier arrêt d'urgence, armoire élec
Bruit étrange au démarrageEncrassementArrêter, nettoyer, attendre 5 min
Démarre puis s'arrêteSurchauffeLaisser refroidir 10 min complet
Vitesse instableCapteur défaillantContactez maintenance

Procédure de redémarrage broche:

1. Menu CELOS → Machine → Spindle → Stop
2. Attendre 2 minutes (refroidissement)
3. Nettoyer plateau de broche
4. Menu CELOS → Machine → Spindle → Start
5. Augmenter vitesse progressivement (500 tr/min toutes les 30 sec)

Problème: Axes se déplacent lentement ou ne répondent pas

SymptômeDiagnosticSolution
Axe complètement bloquéMécanique coincéeArrêt urgent, jog manuel doux
Mouvement lent et saccadéEncrassement/gommageNettoyer glissières
Décalage progressif positionJeu mécanique importantMesurer, contacter maintenance
Bruit dans articulationsDéfaut roulementArrêter machine, alerte maintenance

Test diagnostic rapide:

Mode Manual (Jog) → Axe X:
- Positif rapide (1000 mm/min)
- Positif lent (100 mm/min)
- Négatif rapide
- Négatif lent
→ Tous lisses et silencieux = OK

Problème: Changement d'outil défaillant

SymptômeCause possibleAction
Outil ne s'éjecte pasMagasin désynchroniséRedémarrer magasin CELOS
Outil tombeHSK-A63 uséeVérifier intégrité cône
Changement lent (>30 sec)Bras encrasséNettoyer bras changeur
Erreur "outil non détecté"Position emplacement incorrecteRelancer POM 5 axes

Procédure rétablissement changeur:

1. CELOS Menu → Tool Changer → Manual Mode
2. Positionner magasin position 1
3. Éjecter outil dans plateau manuellement
4. Relancer CELOS Menu → Tool Changer → Auto Mode
5. Test premier changement

Problème: Origine pièce incorrecte (décalage usinage)

SymptômeCauseCorrection
Pièce décalée 5 mm en XMauvaise recherche origineRedéfinir offset X
Pièce piquée à côtéOffset Z trop élevéRéduire offset Z de 2 mm
Profondeur de coupe insuffisanteOffset Z défautVérifier hauteur pièce mesurée

Vérification et correction origines:

CELOS Menu → Work Offset → Verify Offset
1. Approcher outil sans forcer au point (0,0,0) théorique
2. Si décalage observé < 1 mm: OK
3. Si décalage > 1 mm:
- Arrêter
- Remesurer point de référence
- Valider nouveau offset
4. Relancer test approche

Problème: Qualité de surface médiocre ou bavures

SymptômeCause probableCorrection
Rayures parallèlesOutil uséeRemplacer fraise
Arêtes ébavuréesVitesse trop lenteAugmenter F de 20%
Finition inégaleVibrationsRéduire porte-à-faux outil
Impression onduléePièce mal serréeResserrer étau

Problème: Fuites de fluide refroidissement

Zone fuiteAction immédiateMaintenance
Joint entrée brocheRéduire débit fluxRemplacer joint
Tuyauterie systèmePositionner bac récupérationChanger section tuyau
Réservoir principalArrêter machineVidanger et réparer
Pompe circulationArrêt immédiatIntervention spécialisée

4.4 Checklist Dépannage Rapide

À faire avant d'appeler la maintenance:

  • Vérifier que l'alarme code est correctement lue (copier texte complet)
  • Redémarrer machine complètement (extinction 2 min, puis rallumage)
  • Contrôler niveaux fluides (huile, refroidissement)
  • Inspecter visuellement pour fuite ou blocage mécanique
  • Tester axes manuellement (mode Jog) pour défaut
  • Vérifier pas de débris ou copeau coincé
  • Consulter ce tutoriel section dépannage appropriée
  • Noter le code d'erreur exact et l'heure dans le carnet

Informations à communiquer à la maintenance:

Date et Heure: ___________________
Code d'erreur EXACT: ______________
Message complet écran: _____________________________
Actions tentées: _________________________________
Observation supplémentaires: _____________________
Opérateur nom: _________________ Signature: ______

5. Références et Ressources

Documents techniques

  • Manuel DMG MORI DMU 50 (fourni avec machine)
  • Guide CELOS interface utilisateur
  • Documentation Siemens 840D (codes alarmes)
  • Plans d'entretien (révision tous les 1000 heures)

Contacts

  • Maintenance interne: [À compléter]
  • Support DMG MORI: [À compléter]
  • Assistance CELOS: [À compléter]

Maintenances préventives critiques

MaintenanceFréquenceDuréeNotes
Changement huile hydraulique2000 heures2 heuresQualité ISO 46
Nettoyage système refroidissement500 heures30 minFlux circulant
Vérification serrage axes1000 heures1 heureCouple spécifique
Révision broche2000 heures4 heuresGraissage roulements
Contrôle jeu mécanique axes1500 heures1 heureDiagnostic complet

6. Tableau de Synthèse - Cycle Complet de Travail

DÉBUT POSTE (30-45 min)

├─ Sécurité: arrêt d'urgence, portes ✓
├─ Nettoyage machine
├─ Fluides: huile, refroidissement
├─ Démarrage: allumage, POM 5 axes
├─ Préchauffage broche (20 min parallèle)
└─ Test fonctionnement

CHANGEMENT SÉRIE (15-30 min par changement)

├─ Arrêt broche sécurisé
├─ Déchargement pièce complétée
├─ Changement programme + outil
├─ Installation pièce + origines
└─ Relance usinage

USINAGE (durée programme)

├─ Monitoring température et pression
├─ Surveillance qualité surface
└─ Alerte maintenance si anomalie

FIN DE POSTE (20-30 min)

├─ Arrêt broche et machine
├─ Nettoyage complet
├─ Remplissage fluides
├─ Rangement outils
├─ Documentation état machine
└─ Extinction puis fermeture

Dernière révision: Décembre 2025 Responsable document: [À compléter] Version: 1.0